企业等级: | 普通会员 |
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为解决钻井过程中的环境保护和油气层保护问题,在坨826-平32井的施工中,甘孜州钻井液,采用了氯化钙强抑制环保钻井液体系和封堵型合成基钻井液体系.应用结果表明:氯化钙强抑制环保钻井液体系抑制性能优良,解决了上部地层造浆问题,降低了钻屑的产生量;合成基钻井液体系具有良好的封堵防塌性能和油气层保护性能,解决了该区块强水敏性地层和稠油层井壁坍塌问题.采油效果表明:合成基钻井液有利于保护油气层,该井稳产8 t/d,为口在此目的层形成产量的井位.
基于CCD方法得出优合成方式为温度200~240℃,脂肪酸(B)=80g~90g,酸酐(C)=14g~16g.试验显示3种因素对电稳定性的影响显著性顺序为:温度脂肪酸酸酐.通过分析主乳化剂的乳化率,沉降稳定性,密度敏感性,抗温性等指标,证明了该产品乳化率高,密度不敏感,抗温良好,沉降稳定性良好.是一种良好的乳化剂.通过缩聚法制备了一种GW-1型油基钻井液增粘剂.加量为1.5%时展示出优异的提粘提切效果.评价了GW-1在油基钻井液体系中的性能.试验数据显示,该增粘剂热稳定性良好,抗高温;具有提升钻井液电稳定性的能力,大大降低了油基钻井液的失水量,是一种处理剂.本文优选了一种油基钻井液用随钻堵漏材料,加量为3%的时候堵漏效果优,评价显示该堵漏剂粒径分配合理,抗温性好,吸油膨胀率高达200.27%,钻井液清洁器,突破压力高达13Mpa,
采用2,6-二氨基,有机胺,有机酸合成了油基钻井液用固体 粉状乳化剂,该乳化剂熔点为120 ℃,HLB值为1.7,为玻璃态固体,易于粉碎.通过红外光谱对该乳化剂分子结构进行表征,从—CONH2吸收峰看出,钻井液搅拌器,合成过程中发生了酰胺化反应.对乳 化剂在不同油水比钻井液中的乳化能力和柴油基,白油基钻井液配制效果进行了性能评价.结果表明,乳化剂的加量为3%时,其在不同油水比钻井液中具有良好的 乳液稳定性,当油水比为7:3时,乳液破乳电压大于600V,乳化率为100%;抗温达180℃,钻井液性能,钻井液破乳电压为625 V,提高黏度和切力效果好,动塑比在0.30 Pa/mPa·s以上;热稳定性好,在150℃下连续老化48 h,流变性基本无变化,破乳电压大于700 V,表明该固体粉状乳化剂具有良好的乳化和抗高温性能.